Normal view MARC view ISBD view

Evaluación de la aplicación de la tecnología “slim line ESP” para recuperar la producción de pozos de bajo caudal del Bloque 61 / José Luis Romero Arias

By: Romero Arias, José Luis.
Contributor(s): Gómez Soto, Franklin Vinicio [director].
Material type: Mixed materialsMixed materialsPublisher: Quito : EPN, 2018Description: 58 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 8485.Subject(s): Ingeniería de producción | Levantamiento artificialOther classification: T-MVE/ Online resources: Texto completo
Contents:
No disponible. Estudiante graduado con paper.
Dissertation note: FACULTAD DE GEOLOGIA Y PETROLEOS Tesis (Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleo). -- Escuela Politécnica Nacional. 2018 Summary: Resumen .- En el Bloque 61 se tienen pozos no operativos debido a su bajo potencial (50-200BFPD) y exhiben geometrías de alta exigencia con desviaciones mayores a 30°. Estos pozos presentan limitaciones durante la aplicación de los métodos de levantamiento artificial disponibles en el campo; debido a que el sistema de bombeo electrosumergible de diámetro convencional de 4,6’’ enfrenta grandes desafíos durante su instalación y condiciones de operación. La aplicación de la innovadora tecnología de bombas electrosumergibles de diámetro 3,19’’, siendo el primer equipo Slim Line ESP instalado en este campo, ha permitido resolver estos desafíos. El presente estudio evalúa los resultados obtenidos en la implementación de la tecnología Slim Line ESP para recuperar las reservas remanentes de petróleo en el pozo Cononaco-040S1Ui. La producción manejada por el equipo es de 184 BFPD con un comportamiento estable de sus parámetros eléctricos. Adicionalmente, se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de desempeño durante la corrida del equipo en el pozo, logrando profundizar la entrada de la bomba en 1455 ft, a pesar de presentar en su geometría una desviación con un ángulo de 32,65°. El análisis presentado muestra los beneficios técnicos y económicos obtenidos con la tecnología Slim Line ESP en comparación con los equipos de bombeo electrosumergible convencionales, utilizados en condiciones operativas similares. Profundizar el asentamiento del equipo Slim Line ESP significó una ganancia en producción del 57 %, lo cual representa un acumulado adicional de 27,6 MBl de petróleo significando una ganancia de 1,09 MMUSD en el primer año. Simultáneamente, la implementación del sistema Ahorrador de Energía, redujo el consumo energético en 29 %, lo cual representa un ahorro de 30,9 MUSD anualmente.Summary: Abstract.- In the Block 61, there are low-producing wells (50-200BPD) whose geometry presents a deviation greater than 30 degrees. Wells with these characteristics limit the application of current artificial lift methods. A conventional electrical submersible pump with a 4,6-inch diameter encounters great challenges during its installation and operational phases. The application of the innovative electrical submersible pump technology with a 3,19-inch diameter as the first Slim Line ESP in this field has resolved the challenges. This study evaluates the results obtained during the implementation of Slim Line ESP technology to the recovery of the remaining oil reserves from the Cononaco-040S1Ui Well. This ESP has managed a production of 184 BPD with stable electrical parameters. Additionally, key performance indicators were accomplished without adversity, permitting a lower pump intake depth at 1455 ft despite a deviation of 32,65 degrees. The present analysis demonstrates both technical and economic benefits obtained with the Slim Line ESP technology in comparison to other conventional ESPs utilized in similar operating conditions. A deeper-set Slim Line ESP generated a 57 % production gain which represents an additional 27,6 Mbbl of production and 1,09 MMUSD in the first year. The implementation of the Power Save system also reduced energy consumption by 29 %, a savings of 30,9 MUSD per year.
Tags from this library: No tags from this library for this title.
    average rating: 0.0 (0 votes)

FACULTAD DE GEOLOGIA Y PETROLEOS Tesis (Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleo). -- Escuela Politécnica Nacional. 2018

Bibliografía: página 25.

No disponible. Estudiante graduado con paper.

Resumen .- En el Bloque 61 se tienen pozos no operativos debido a su bajo potencial (50-200BFPD) y exhiben geometrías de alta exigencia con desviaciones mayores a 30°. Estos pozos presentan limitaciones durante la aplicación de los métodos de levantamiento artificial disponibles en el campo; debido a que el sistema de bombeo electrosumergible de diámetro convencional de 4,6’’ enfrenta grandes desafíos durante su instalación y condiciones de operación. La aplicación de la innovadora tecnología de bombas electrosumergibles de diámetro 3,19’’, siendo el primer equipo Slim Line ESP instalado en este campo, ha permitido resolver estos desafíos. El presente estudio evalúa los resultados obtenidos en la implementación de la tecnología Slim Line ESP para recuperar las reservas remanentes de petróleo en el pozo Cononaco-040S1Ui. La producción manejada por el equipo es de 184 BFPD con un comportamiento estable de sus parámetros eléctricos. Adicionalmente, se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de desempeño durante la corrida del equipo en el pozo, logrando profundizar la entrada de la bomba en 1455 ft, a pesar de presentar en su geometría una desviación con un ángulo de 32,65°. El análisis presentado muestra los beneficios técnicos y económicos obtenidos con la tecnología Slim Line ESP en comparación con los equipos de bombeo electrosumergible convencionales, utilizados en condiciones operativas similares. Profundizar el asentamiento del equipo Slim Line ESP significó una ganancia en producción del 57 %, lo cual representa un acumulado adicional de 27,6 MBl de petróleo significando una ganancia de 1,09 MMUSD en el primer año. Simultáneamente, la implementación del sistema Ahorrador de Energía, redujo el consumo energético en 29 %, lo cual representa un ahorro de 30,9 MUSD anualmente.

Abstract.- In the Block 61, there are low-producing wells (50-200BPD) whose geometry presents a deviation greater than 30 degrees. Wells with these characteristics limit the application of current artificial lift methods. A conventional electrical submersible pump with a 4,6-inch diameter encounters great challenges during its installation and operational phases. The application of the innovative electrical submersible pump technology with a 3,19-inch diameter as the first Slim Line ESP in this field has resolved the challenges. This study evaluates the results obtained during the implementation of Slim Line ESP technology to the recovery of the remaining oil reserves from the Cononaco-040S1Ui Well. This ESP has managed a production of 184 BPD with stable electrical parameters. Additionally, key performance indicators were accomplished without adversity, permitting a lower pump intake depth at 1455 ft despite a deviation of 32,65 degrees. The present analysis demonstrates both technical and economic benefits obtained with the Slim Line ESP technology in comparison to other conventional ESPs utilized in similar operating conditions. A deeper-set Slim Line ESP generated a 57 % production gain which represents an additional 27,6 Mbbl of production and 1,09 MMUSD in the first year. The implementation of the Power Save system also reduced energy consumption by 29 %, a savings of 30,9 MUSD per year.

José Luis Romero Arias cedido 70599 0.20 1 Biblioteca General 2018/16/01

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha