Normal view MARC view ISBD view

Perforación Optimizada de Pozos con un Taladro de 1000 hp en los Campos PBHI-MDC / Rodolfo Valentino Landívar Noriega

By: Landívar Noriega, Rodolfo Valentino.
Contributor(s): Loaiza Cordova, Marco Vinicio [Director].
Material type: Mixed materialsMixed materialsQuito : EPN, 2018Description: 56 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 8748.Subject(s): Perforación de pozos | Metodología de InvestigaciónOther classification: T-MVE/ Online resources: Texto completo
Contents:
LA BIBLIOTECA CENTRAL DISPONE DE ESTA TESIS EN FORMATO FÍSICO Y DIGITAL 05/07/2018. ESTUDIANTE GRADUADO CON PAPER.
Dissertation note: FACULTAD DE GEOLOGIA Y PETROLEOS Tesis (Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleo). -- Escuela Politécnica Nacional. 2018 Summary: Resumen .- Los campos producto de este estudio están ubicados en la Cuenca Oriente de Ecuador, en donde fueron perforados pozos hasta el año 2015 con taladros de mínimo 1500 HP; para el año 2016 La Empresa Operadora tomó el desafío de optimizar los costos de perforación y siendo el taladro el servicio más costoso, se evaluó la opción de usar un equipo de menor capacidad, seleccionándose un taladro de 1000 HP que presentaba desventajas en capacidades de torque, levantamiento de cargas, capacidad de mesas y equipos en general comparados con un taladro de 2000 HP, pero que gracias a una metodología que consistió en la revisión de los pozos perforados previamente, planificación efectiva y eficiente, diseño de pozos acordes al equipo de perforación, generación de una matriz detallada de riesgos de las operaciones de perforación con acciones de prevención y mitigación, acompañados de un plan de acción para el taladro previo al inicio de operaciones, una gestión operativa enfocada en la identificación de riesgos y de oportunidades de mejora continua, en complemento a la optimización y aplicación de tecnologías de punta, permitieron la viabilidad del uso de este equipo. Hasta Diciembre del 2017, se perforaron 4 pozos direccionales tipo “J” modificado, logrando a pesar de las limitaciones del taladro de 1000 HP ahorros promedio de 334 K USD y 4.3 días por pozo con tiempo de perforación promedio de 22.2 días. Se perforó hasta profundidades de 10882 pies con desplazamiento de 3282 pies y desviaciones de 24.3° con tasas de producción de petróleo de 218% más que la producción estimada, sin afectación a las personas, integridad operacional y al medio ambiente, validándose la perforación con un taladro de 1000 HP y abriéndose la opción de perforación de nuevos pozos.Summary: Abstract.- The fields included in this study are located in the Ecuadorian Oriente Basin of Ecuador were drilled wells up to 2015 with Rigs of at least 1500 HP; by 2016 the Operating Company took the challenge of optimizing drilling costs was taken. The Drilling Rig services is one of the most expensive cost to drill a well and the option to use a smaller Rig was evaluated. A 1000 HP drilling Rig was selected, it presented disadvantages in torque, load lifting, rig floor capacities and in general all the systems compared to Rig being used until that moment, but due to a methodology that consisted in the review of previously drilled wells, effective and efficient planning, design of wells according to the drilling Rig capabilities, generation of a detailed risk matrix with prevention and mitigation actions, accompanied by an improvement plan for the Rig prior to beginnings of operations, as well as an operational management focused on the identification of risks and opportunities for continuous improvement, in addition to the optimization and application of the state-of-the-art technologies, allowed the viability of the use of this Rig. By January 2018, 4 directional wells type “J” modified have been drilled and despite the limitations of the Rig, average savings of 334 K USD and 4.3 days per well were achieved with an average drilling time of 22.2 days. It was drilled to depths of 10,882 feet with displacement of 3282 feet and deviations of 24.3 degrees with oil production rates of 218% more than the estimated production, without affecting the people, operational integrity and the environment, validating the drilling with a 1000 HP drill and opening the option of drilling new wells.
Tags from this library: No tags from this library for this title.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Tesis en Recursos Electrónicos Tesis en Recursos Electrónicos BIBLIOTECA DE ING. DE GEOLOGIA Y PETROLEOS
CD-TP-511 (Browse shelf) Ej. 1 Not for loan 153406
Tesis Tesis BIBLIOTECA GENERAL
T-MVE/0664/CD 8748 (Browse shelf) Ej. 1 Available 032598
Total holds: 0

FACULTAD DE GEOLOGIA Y PETROLEOS Tesis (Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleo). -- Escuela Politécnica Nacional. 2018

Bibliografía: páginas 37 - 38.

LA BIBLIOTECA CENTRAL DISPONE DE ESTA TESIS EN FORMATO FÍSICO Y DIGITAL 05/07/2018. ESTUDIANTE GRADUADO CON PAPER.

Resumen .- Los campos producto de este estudio están ubicados en la Cuenca Oriente de Ecuador, en donde fueron perforados pozos hasta el año 2015 con taladros de mínimo 1500 HP; para el año 2016 La Empresa Operadora tomó el desafío de optimizar los costos de perforación y siendo el taladro el servicio más costoso, se evaluó la opción de usar un equipo de menor capacidad, seleccionándose un taladro de 1000 HP que presentaba desventajas en capacidades de torque, levantamiento de cargas, capacidad de mesas y equipos en general comparados con un taladro de 2000 HP, pero que gracias a una metodología que consistió en la revisión de los pozos perforados previamente, planificación efectiva y eficiente, diseño de pozos acordes al equipo de perforación, generación de una matriz detallada de riesgos de las operaciones de perforación con acciones de prevención y mitigación, acompañados de un plan de acción para el taladro previo al inicio de operaciones, una gestión operativa enfocada en la identificación de riesgos y de oportunidades de mejora continua, en complemento a la optimización y aplicación de tecnologías de punta, permitieron la viabilidad del uso de este equipo. Hasta Diciembre del 2017, se perforaron 4 pozos direccionales tipo “J” modificado, logrando a pesar de las limitaciones del taladro de 1000 HP ahorros promedio de 334 K USD y 4.3 días por pozo con tiempo de perforación promedio de 22.2 días. Se perforó hasta profundidades de 10882 pies con desplazamiento de 3282 pies y desviaciones de 24.3° con tasas de producción de petróleo de 218% más que la producción estimada, sin afectación a las personas, integridad operacional y al medio ambiente, validándose la perforación con un taladro de 1000 HP y abriéndose la opción de perforación de nuevos pozos.

Abstract.- The fields included in this study are located in the Ecuadorian Oriente Basin of Ecuador were drilled wells up to 2015 with Rigs of at least 1500 HP; by 2016 the Operating Company took the challenge of optimizing drilling costs was taken. The Drilling Rig services is one of the most expensive cost to drill a well and the option to use a smaller Rig was evaluated. A 1000 HP drilling Rig was selected, it presented disadvantages in torque, load lifting, rig floor capacities and in general all the systems compared to Rig being used until that moment, but due to a methodology that consisted in the review of previously drilled wells, effective and efficient planning, design of wells according to the drilling Rig capabilities, generation of a detailed risk matrix with prevention and mitigation actions, accompanied by an improvement plan for the Rig prior to beginnings of operations, as well as an operational management focused on the identification of risks and opportunities for continuous improvement, in addition to the optimization and application of the state-of-the-art technologies, allowed the viability of the use of this Rig. By January 2018, 4 directional wells type “J” modified have been drilled and despite the limitations of the Rig, average savings of 334 K USD and 4.3 days per well were achieved with an average drilling time of 22.2 days. It was drilled to depths of 10,882 feet with displacement of 3282 feet and deviations of 24.3 degrees with oil production rates of 218% more than the estimated production, without affecting the people, operational integrity and the environment, validating the drilling with a 1000 HP drill and opening the option of drilling new wells.

Rodolfo Valentino Landívar Noriega cedido 71147 0.20 Ej. 1 Biblioteca Central 2018/04/24

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha